截至5月5日,独山子石化塔里木石化分公司成功改善合成氨装置脱碳系统吸收塔出口微量高、高压闪蒸塔顶部工艺气放空的问题。一个月来,在天然气使用量不变的情况下,实现增产液氨370吨以上、尿素1100吨以上,为企业增效370万元,同时减排二氧化碳810吨。
塔里木石化分公司合成氨装置脱碳系统作为合成氨工艺反应物料的中转站,具有脱除二氧化碳中间产品、净化工艺气为氨合成塔提供优质原料的重要作用,同时直接影响装置的运行效率和液氨、尿素产量。今年2月,大化肥装置开工以来,脱碳系统吸收塔出口微量高、高压闪蒸塔顶部工艺气放空阻碍了装置高效运行。为提高装置产量,突破运行瓶颈,塔里木石化分公司通过加强溶液过滤来提高溶液洁净度、提高脱碳再生系统热量、优化吸收能力等措施,使得脱碳系统优化取得新进展。在满负荷情况下脱碳系统微量控制在1500ppm以下,同时高压闪蒸塔顶部工艺气放空阀阀位大幅降低,大部分时间处于零放空状态,实现降耗增产双丰收。